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UV光解凈化器與噴淋塔工藝處理化工惡臭氣體的運

未知, 2020-09-05 11:10, 次瀏覽

UV光解凈化器與噴淋塔工藝處理化工惡臭氣體的運用
 
化工廠中焙燒爐簡單產生含氯化氫、非甲烷總烴等含酸惡臭氣體,直接排放既污染了環境,又惡化了車間操作環境。咱們中仁環保的工程師規劃了一種UV光解凈化與噴淋吸收組合技術處理含酸惡臭氣體的組合工藝,剖析了惡臭氣體在UV光解凈化器的反應進程,規劃了噴淋吸收塔的參數。工業運用成果表明:該組合技術處理含酸惡臭氣體的工藝流程合理,技術可行,處理后尾氣中HCl、非甲烷總烴及NH3的排放量均低于***家規范限值。
在化工廠中,焙燒爐等設備運轉時簡單產生含有氯化氫、非甲烷總烴等含酸惡臭尾氣,酸性氣簡單腐蝕設備管線,惡臭氣體惡化了車間操作環境,損害職工的健康。因而,急需尋求一種含酸惡臭氣體處理系統,使尾氣處理后到達排放規范。
現在,惡臭氣體處理技術包含UV光解法、生物法和活性炭吸附法等。UV光解法是運用紫外光光解處理惡臭氣體的一種新式技術,用于污水處理廠惡臭氣體、采油田脫水廢氣具有較***的作用,且具有脫臭效率高、噪音小等***勢。有報導選用生物滴濾塔處理含H2S與NH3,惡臭氣體,但生物分化法存在需頻頻增加藥劑、維護較難等缺點。活性炭吸附法可處理濃度低、流量***的惡臭氣體,但活性炭需替換、易形成二次污染。因而,選用UV光解法并結合噴淋吸收法,來管理含酸惡臭氣體。
一、現狀
***內某化工廠現有3臺烘箱(G一101、G一102、G一103)和1臺焙燒爐(F一101),焙燒爐產生含非甲烷總烴、氨氣的高溫尾氣,烘箱產生含氯化氫、非甲烷總烴、氨氣的尾氣。尾氣中的酸性氣腐蝕了管線設備,惡臭氣體惡化了車間環境,急需管理。
 
二、含酸惡臭氣體處理組合技術
1、工藝道路挑選
焙燒爐和烘箱排放的尾氣流量和***要污染物含量都不相同,焙燒爐尾氣流量較低溫度較高,烘箱尾氣流量很***溫度較低。假如兩類尾氣***自處理,需求多套處理設備,不能完成尾氣會集一點排放,操作彈性小。所以,依據排放尾氣的***色,經過設置緩沖罐,規劃一套UV光解與噴淋吸收組合技術的處理系統來處理含酸惡臭氣體。含酸惡臭氣體處理系統的工藝流程為:焙燒爐和烘箱的含酸惡臭尾氣經管線集合,由引風機抽吸進入緩沖罐,尾氣在緩沖罐內收集、調勻,一起緩沖罐人口管線上設置補風管線彌補一定量的冷空氣,尾氣經uV光解凈化器和噴淋吸收塔處理,除臭除酸后的尾氣經引風機從排氣筒排出。
2、工藝道路***色
選用上述***化的工藝道路,該組合技術***色如下:
(1)設置補風管線可彌補涼風下降尾氣溫度,防止高溫對后續處理設備的影響;設置緩沖罐可收集和調勻尾氣,緩沖生產動搖對處理系統的影響。
(2)該系統中UV光解凈化器分化惡臭氣體,噴淋吸收塔吸收氯化氫,該組合技術可有用處理尾氣中的酸性氣和惡臭氣體。
(3)噴淋吸收塔運用堿液吸收尾氣中氯化氫氣體,選用氣液逆流的操作方法,內部設置鮑爾環填料層,強化了氣液傳質然后加強吸收作用。塔上部設置絲網除沫器。噴淋液從塔底部溢流至循環水罐,經過循環水泵循環送至吸收塔,削減化學水用量。
(4)自控方面,光解凈化器進口管線上設置溫度聯鎖,當人口尾氣溫度高于設定值時主動補風,保證光解器安全、安穩運轉。吸收塔底部設置了液位聯鎖,當塔底液位較低時主動補水,保證噴淋吸收系統接連、安全運轉。
3、UV光解凈化反應進程
UV光解惡臭氣體分子是比較復雜的進程,下面以UV光解氨氣的反應模型為例來論述。UV光解氨氣的處理進程為:氨分子在高能紫外光線照耀下被激活為活潑的***立的N、H自由基,一起紫外光線照耀空氣中的氧氣激活為活性氧,進而與氧氣結合產生臭氧,被拆解為***立的N、H自由基與臭氧產生氧化反應,反應生成無臭無味的低分子化合物H2O和N2。UV光解凈化惡臭氣體效率高,UV光解氨、非甲烷總烴的分化率***于95%,且反應時間很短(2~3s)。
三、運轉作用
項目投入運轉后,檢測成果:處理后尾氣中HCI、NH3及非甲烷總烴的排放速率分別為:0.84、1.62、0.4mm,均遠低于《無機化學工業污染物排放規范》(GB31573—2015)、《惡臭污染物排放規范》(GB14554—1993)二級排放規范中的要求。
四、定論
1、UV光解與噴淋吸收組合技術處理含酸惡臭氣體切實可行,排放尾氣中HCl、NH3及非甲烷總烴的排放速率都低于***家規范限值;
2、UV光解凈化器經過臭氧氧化反應和裂解反應能高效一起分化NH3、非甲烷總烴等多種惡臭氣體,為處理其他工廠的含酸惡臭氣體供給參閱;
3、含酸惡臭氣體處理系統的成功投用,既完成了尾氣的合格排放,又顯著改進了車間的工作衛生環境、維護了車間工人的健康。